連續退火生產線帶鋼退火后顏色異常的討論分析
摘要:退火后帶鋼發藍以及發黃和發黑等顏色異常現象,這些都是氧化的表現,帶鋼發藍以及發黃是爐子漏氣或氣體不純,發黑是因為鋼帶本身不干凈,有油污,在退火過程出現的。
故障現象:
連續退火爐加熱至退火溫度(CQ鋼),后出爐的帶鋼出現發藍以及發黃和發黑現象,爐內采用保護性氮氫氣體4.5%氫,爐內氣氛分析均正常,氧含量為0.1%,出爐溫度是沒有問題的,先是空冷后是水冷,進入水冷區域時的帶鋼溫度不到100度,爐子的密封經過檢查是有些問題,不過我不明白的是,爐內是微正壓為200Pa,入口密封輥間距是大了一些,不過還有氮封,應該不會使爐外氣體進入爐內,只會是泄露一些,而且我們的退火爐是144米長的大型立式封閉爐,且爐內氣氛分析均正常,氧含量為0.1%,不過在入爐前有清洗段有堿洗一塊。
可能性分析:
1.控制出爐溫度。檢查爐子密封。鋼帶進爐后應及時快速抽真空。
2.帶鋼發藍以及發黃和發黑,都是氧化的表現,發藍發黃是生成氧化物,可能是爐子漏氣或氣體不純,爐內殘氧過多,最好控制在0.005以下,如果象你說的那種氣氛,發黑是絕對不會出現的,如果出現了,可能就是鋼帶本身不干凈和堿洗不充分是否有關系,也可能是應該是鋼帶不干凈所致。
3.水套滲水后的水蒸汽能使帶鋼發蘭和發黑,在415度左右Fe會和水蒸氣反應,即發藍。
4.帶鋼冷卻速度有沒有標準,熱試時生產線速度只有80m/min,冷卻風機都是最低速10%保持循環氣氛氣流通,冷卻作用很少,帶鋼冷卻的時候是否過快?
5.氮氣純度達到要求,看看氨分解露點,415度和水蒸氣反應的情況是不會發生的;如沒問題.那有可能是爐內有過量氧.
6.鋼帶清洗后表面殘留清洗劑,在退火時會使鋼帶發藍發黑,遇到過類似的情況。
7.爐底的密封圈的接口由于長時間的擠壓變形了,導致接口有漏氣的現象。
行業人士建議:
退火后帶鋼發藍以及發黃和發黑等顏色異常現象,這些都是氧化的表現,帶鋼發藍以及發黃是爐子漏氣或氣體不純,發黑是因為鋼帶本身不干凈,有油污,在退火過程出現的。
上一篇:常用井式爐的布置方案及三種井式爐膛結構
下一篇:材料氧化皮太多時燃氣退火爐加二氧化碳是否可行?
相關新聞
相關產品
|